制冷压缩机回油不良案例解析
某厂家数据,造成压缩机不良的主要原因为系统杂质和供油不良,占总不良的68. 5%, 部分工程多次出现压机不良,也存在同一台机器出现了 3台以上压机不良的严重事故。这些问题说明,不论是安装过程的管理,还是压机更换过程的控制,都存在较大的问题。
故障现象:制冷压缩机运行时,噪音很大,排气温度偏高;长时间运行时,排气温度上升 很快,并很快达到温度保护状态(128 °C )而停机重起,有时会直接到达 140 °C而报警停机。
原因分析:检查压缩机排气温度传感器正常,冷媒量基本正常,回气温度正常。检查回油管,油可以返回,但油色偏深,放置一段时间后,会在油的底部有铜屑和黑色的油泥。所以分析认为,油内的铜屑等杂质导致了压缩机的润滑 不良,机械摩擦加剧,噪音增大的同时,会因摩檫而产生铁屑,进一步恶 化了油质,并最终导致压缩机的损坏。
处理方法:对于因系统杂质或回油不良的维修,必须彻底更换冷冻机油和吹扫系统, 清洗气液分离器、油分离器、压缩机吸气管和回油管等。
预防措施:安装过程中,严格要求,保证系统的清洁性。
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